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Compartilhe a prática de transformação inteligente do sistema de água de resfriamento do processo de impressão, economizando mais de 900 mil em custos de eletricidade anualmente!

May 06, 2026 Deixe um recado

Compartilhe a prática de transformação inteligente do sistema de água de resfriamento do processo de impressão, economizando mais de 900 mil em custos de eletricidade anualmente!

 

 

No processo de operação em alta-velocidade de equipamentos de impressão, equipamentos de controle eletrônico, como conversores de frequência no gabinete elétrico, gerarão uma grande quantidade de energia térmica, o que afeta diretamente a vida útil do equipamento e até mesmo causa falha e desligamento do equipamento, que também é o principal problema a ser resolvido pelo sistema de resfriamento de água de processo.

O sistema de resfriamento de água de processo original de nossa fábrica adota o modo de configuração tradicional de "host de refrigeração + torre de resfriamento + bomba de água", e o equipamento principal inclui dois hosts Trane resfriados a água, duas torres de resfriamento de fluxo cruzado, múltiplas bombas de circulação, bem como válvulas solenóides comuns, válvulas de controle e trocadores de calor de placas. O resfriamento das áreas de escritório e produção é fornecido separadamente por um conjunto de grandes aparelhos de ar condicionado centrífugos independentes da Carrier. Após anos de prática operacional, o sistema de resfriamento de água de processo expôs três problemas pendentes.

(1) Precisão de controle de temperatura insuficiente. Contando com o resfriamento direto da água fria do ar condicionado central, a temperatura não pode ser ajustada de forma flexível de acordo com a demanda de produção, e o erro de temperatura da água de saída é grande, dificultando o atendimento aos requisitos do equipamento para a temperatura da água do processo.

(2) O consumo de energia continua elevado. Por um lado, o ar condicionado central para resfriamento de impressão funciona em plena capacidade durante todo o ano, e a bomba d'água e o ventilador de suporte não possuem um mecanismo inteligente de regulação de velocidade. Por outro lado, o resfriamento da área de escritório depende do ar condicionado original independente da planta, e a demanda real de resfriamento diminuiu significativamente devido à redução da escala da planta no estágio posterior, mas a capacidade de resfriamento do host original não foi igualada e ajustada, resultando em uma grande quantidade de desperdício de energia e aumentando ainda mais os custos operacionais.

(3) Baixo grau de automação. A falta de funções perfeitas de monitoramento-em tempo real e de alarme de falhas, parâmetros importantes como temperatura e pressão precisam ser inspecionados e registrados manualmente, e a resposta a falhas do equipamento fica atrasada, o que não apenas aumenta os custos de mão de obra, mas também pode levar à interrupção da produção devido ao descarte prematuro.

Combinada com a produção real e os requisitos da política nacional-de economia de energia, essa transformação esclarece cinco necessidades principais.

(1) Controle preciso de temperatura. A faixa ajustável de temperatura da água de resfriamento é definida para 13 ~ 22 graus, e o erro de temperatura da água de saída é estritamente controlado em menor ou igual a 0,5 graus, o que resolve fundamentalmente o problema de geração de condensado.

(2) Conservação de energia e redução do consumo. Otimize o modo de operação do equipamento por meio de controle inteligente, reduzindo significativamente o consumo de energia de condicionadores de ar centrais, bombas de água e ventiladores.

(3) Monitoramento inteligente. Ele possui funções de exibição-em tempo real dos principais parâmetros, como temperatura e pressão, e também possui detecção automática de falhas e funções de prompt de alarme, o que é conveniente para os operadores compreenderem o status operacional do sistema a tempo.

(4) Estável e confiável. Ele oferece suporte à comutação de modo duplo-automática e manual, o que pode garantir a continuidade da produção por meio de operação manual quando o sistema falhar e evitar paralisações da linha de produção devido a falhas no equipamento.

(5) Adaptação económica. Não há necessidade de adicionar novos equipamentos-de grande escala e atualizar com base no sistema original para controlar ao máximo o custo de transformação e garantir que o projeto atinja uma situação vantajosa-de benefícios econômicos e sociais.

Atualização de hardware para construir um sistema de suporte de hardware para controle preciso de temperatura

A ideia central desta transformação é baseada no PLC como núcleo, controle PID como suporte de algoritmo, percepção inteligente como base, por meio de otimização de hardware e atualização de software, para construir um novo sistema de resfriamento de "controle preciso de temperatura + operação de economia de energia- + monitoramento inteligente", a ideia central é em torno de atualização de hardware, atualização de controle, otimização de algoritmo e inovação de modo, a seleção de hardware adere ao princípio de adaptabilidade e diversificação para garantir a operação coordenada e eficiente de cada componente.

(1) A unidade de controle principal seleciona os principais produtos PLC de gama média-do mercado e pode escolher várias marcas, como Siemens, Mitsubishi, Inovance e outras marcas, de acordo com as necessidades reais, com módulos de entrada analógica correspondentes, módulos de saída e módulos integrados de entrada/saída para atender totalmente às necessidades de aquisição e controle de sinal do sistema. Esta transformação usa PLC da série Siemens S7-1200 como núcleo de controle, equipado com CPU modelo 1214CDC/DC/DC e suporta 8 módulos de expansão externos para atender a necessidades de controle complexas. Combinado com o módulo de entrada analógica SM1231 AI 8 × 13BIT, o módulo de saída analógica SM1232 AO 4 × 14BIT e o módulo de entrada / saída analógica SM1234 AI / AO 4 × 13BIT / 2 × 14BIT, é responsável por receber sinais de sensor, emitir sinais de controle e melhorar a flexibilidade de processamento de sinal, respectivamente.

(2) A interface de interação humano-computador adota uma tela de toque principal de 8 a 10- polegadas, que suporta comunicação com vários-dispositivos e funções de monitoramento-em tempo real, o que é conveniente para os operadores compreenderem intuitivamente o status operacional do sistema e o ajuste de parâmetros. A IHM usa a tela Siemens TP900 Comfort de 9{10}} polegadas, que suporta comunicação multi-PLC e funções de monitoramento em tempo real, facilitando aos operadores a compreensão intuitiva do status operacional do sistema e o ajuste dos parâmetros.

(3) A seleção de equipamentos de detecção e execução concentra-se na estabilidade e precisão, o sensor de temperatura seleciona produtos com uma faixa que cobre a faixa de temperatura do ambiente de produção e saída de sinal estável, o sensor de pressão se adapta com precisão às condições de pressão da tubulação, e o comprimento da haste da sonda é razoavelmente definido de acordo com o tamanho real da tubulação na área de fábrica (Nota: o comprimento da haste da sonda é metade do diâmetro da tubulação) para garantir a precisão dos dados de detecção.

(4) A válvula e o atuador são equipados com válvulas elétricas de três{1}}vias com velocidade de resposta rápida e alta precisão de controle e atuadores adaptados para ajustar com precisão a taxa de fluxo de água e garantir o efeito de controle de temperatura. O conversor de frequência seleciona produtos com potência adaptada a bombas d'água e ventiladores e suporta ajuste preciso de frequência, o que pode não apenas garantir a partida e parada suave do equipamento, mas também alcançar uma operação com economia de energia. Esta renovação adota atuadores da série Siemens SVB, com torque máximo de 1600N; A seleção do atuador elétrico precisa ser determinada em combinação com o corpo da válvula, tubo e pressão do tubo, ou seja, para atender ao "torque do atuador maior ou igual ao torque inicial máximo da válvula × fator de segurança (1,3 ~ 1,5)".

(5) Implementar o controle de ligação para o aquecedor de serpentina original da torre de resfriamento para evitar que a temperatura da água congele no inverno e afete a circulação do sistema; Os componentes do relé utilizam fontes de alimentação chaveadas, transformadores e relés com correspondência de tensão e potência para fornecer uma garantia sólida para a operação estável de todo o sistema de circuito.

A mesma marca deve ser selecionada tanto quanto possível para a seleção do equipamento, e a unidade e coordenação das diferentes combinações de componentes de marcas são ruins, o que é propenso a erros, o que acaba levando a um aumento na dificuldade de depuração e a um aumento no número de manutenção. A seguir estão três medidas principais para a transformação de hardware.

01/ Otimizar conexões de tubulação

(1) Os tubos de entrada e saída da torre de resfriamento são renovados em paralelo com os tubos de água gelada do ar condicionado central (conforme mostrado na Figura 1), e válvulas solenóides são instaladas para controlar o liga/desliga, e quando a temperatura externa é baixa no inverno, a água de resfriamento da torre de resfriamento pode ser usada diretamente para substituir a água gelada do ar condicionado central, o que reduz muito o tempo de funcionamento do host do ar condicionado e economiza energia.

 

6fb75f382e02f63d704bc7c86f0dc53.pngFigura 1 Roteiro de renovação

(2) Renovar e otimizar as tubulações de ar condicionado e resfriamento na área original do escritório da fábrica e adicionar válvulas para cortar a tubulação de conexão entre a área do escritório e o ar condicionado central Carrier original, para que o ar condicionado central original possa manter operação independente e atender apenas aos cenários de adaptação originais, como oficinas de produção de jornais; A tubulação de resfriamento na área do escritório é conectada com precisão à tubulação de água gelada do ar condicionado central do sistema de resfriamento de impressão da planta existente, que pode usar diretamente a capacidade de resfriamento excedente do sistema de resfriamento de impressão para resfriar a área do escritório sem consumir energia adicional para gerar uma fonte fria, reduzindo significativamente o tempo de operação do ar condicionado central centrífugo da Carrier, reduzindo efetivamente o consumo de energia do equipamento, realizando uma reciclagem eficiente de energia e alcançando metas significativas de conservação de energia e redução de consumo.

02/ Adicionado circuito manual externo

Em caso de falha ou manutenção do sistema, os operadores podem controlar manualmente a operação das válvulas e bombas para garantir que a produção não seja afetada e melhorar a confiabilidade da operação do sistema.

03/ Melhorar a rede de monitoramento de percepção

Sensores de temperatura e pressão são instalados nas quatro posições principais de entrada de refrigeração, saída congelada, entrada de resfriamento e saída de resfriamento para realizar a coleta de dados de todo o processo do sistema de resfriamento, fornecer suporte de dados abrangente e preciso para controle preciso do PLC e garantir a realização de metas de controle de temperatura e economia de energia.

Otimização de software para criar programas centrais de controle inteligente

Nesta transformação, o design do software seleciona uma plataforma de desenvolvimento de software de controle de equipamentos convencional com funções integradas e operação conveniente, que precisa suportar uma variedade de linguagens de programação, o que pode simplificar o processo de escrita e depuração do programa, encurtar efetivamente o ciclo do projeto e fornecer suporte técnico para a operação estável do sistema. O design utiliza Siemens Botu V17 (TIA PORTAL V17), considerando que o software de design precisa ser compatível com hardware PLCs e telas sensíveis ao toque, portanto, são preferidos produtos da mesma marca.

O núcleo do design do programa de controle inteligente inclui três módulos: conversão de dados, controle de{0}modo duplo e alarme. O módulo de conversão de dados converte com precisão o sinal analógico de 4 ~ 20 mA coletado pelo sensor em valores de temperatura e pressão que podem ser reconhecidos pela unidade de controle por meio de instruções padronizadas NORM_X e instruções de escala SCALE_X. A largura de dados de cada canal analógico da Siemens é de 16 bits, e a faixa operacional fixa é ajustada para -27648 ~ 27648, correspondendo à tensão de entrada e saída ± 10 V, dos quais 5533 ~ 27648 corresponde à corrente de entrada e saída de 4 ~ 20 mA, e os dados de ponto flutuante de 0,0 ~ 1,0 são obtidos pela operação padronizada "OUT=(VALUE–MIN)/(MAX–MIN)" e, em seguida, a operação escalonada "OUT=[VALUE×(MAX–MIN)]+MIN" Estabeleça uma correspondência com quantidades físicas reais para garantir a precisão da conversão de dados.

O controle de modo-duplo é a principal inovação deste design de software, que pode alternar automaticamente o modo de operação de acordo com a temperatura externa para maximizar a utilização de energia (Figura 2). No modo diário, quando a temperatura externa é alta (mais de 12 graus), o sistema liga o ar condicionado central, ajusta a abertura da válvula e a frequência do conversor de frequência em tempo real através do algoritmo de controle PID, controla com precisão a quantidade de água fria e a velocidade da bomba, e mantém a pressão e a temperatura constantes do sistema. Além disso, o algoritmo de controle PID otimiza automaticamente os parâmetros de ajuste comparando a temperatura definida, a diferença de pressão e o valor real de detecção, garantindo que a abertura da válvula e a velocidade da bomba estejam sempre no estado ideal, o que não só garante o efeito de resfriamento, mas também evita desperdício de energia.

 

图片2.jpgFigura 2 Interface de controle de modo duplo-

No modo inverno, quando a temperatura externa é baixa (menor ou igual a 12 graus), o sistema desliga automaticamente a unidade de ar condicionado, abre a torre de resfriamento e as válvulas de conexão da tubulação de ar condicionado central e usa diretamente a água da torre de resfriamento para resfriamento. Neste momento, a velocidade do ventilador e a partida/parada do aquecedor são ajustadas através de um algoritmo de controle PID para evitar que a temperatura da água caia muito e cause congelamento que afeta a circulação do sistema, minimizando ao mesmo tempo o consumo de energia para alcançar uma operação eficiente do sistema de resfriamento de inverno.

O projeto do programa de alarme considera totalmente a segurança e a confiabilidade da operação do sistema. Ao definir limites para parâmetros-chave, como temperatura e pressão, quando os dados detectados excedem a faixa normal ou ocorre uma falha no dispositivo, o sistema aciona imediatamente um sinal de alarme e o exibe claramente na interface HMI, ao mesmo tempo que retorna ao módulo de entrada do CLP. Isso permite que os operadores identifiquem prontamente os problemas e respondam rapidamente. A interface homem-máquina da IHM foi projetada com diversas telas funcionais (Figura 3), suportando comutação com um-clique e pode exibir informações importantes em tempo real, incluindo o modo de operação do sistema, temperaturas e pressões de diversas tubulações e o grau de abertura da válvula. Ele também suporta operações de configuração de temperatura e reconhecimento de alarme, permitindo que os operadores entendam de forma abrangente e intuitiva o status de operação do sistema, reduzindo significativamente a dificuldade operacional e o risco de uso indevido e melhorando a eficiência geral da produção.

 

图片3.jpgFigura 3 Interface IHM

A contabilização do consumo de energia destaca a eficácia da conservação de energia e da transformação da redução de emissões

A contabilização do consumo de energia é baseada nas condições reais de produção da gráfica, o sistema de refrigeração da água do processo funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, e o período de operação no modo inverno concentra-se de dezembro a fevereiro do ano seguinte, num total de 90 dias; O preço da eletricidade industrial é calculado em 0,7 yuan/kWh.

O host de refrigeração da água de processo é o principal elo-de economia de energia dessa transformação. Antes da transformação, o consumo anual de energia do host de refrigeração atingia 1.822.100 kWh, e após a transformação, o host de refrigeração foi parado por 90 dias no inverno, e o consumo anual de energia caiu para 1.479.300 kWh, economizando 342.800 kWh de eletricidade por ano.

Em termos de transformação de resfriamento da área de escritório, o resfriamento da área de escritório é incorporado ao sistema de resfriamento de água do processo de impressão por meio de acoplamento de tubulação, e o sistema de ar condicionado central Carrier original só é aberto no horário de produção matinal da oficina, e o tempo de inicialização-é reduzido para um-terço do original, o que melhora muito a eficiência de utilização do host de ar condicionado do sistema de resfriamento de água do processo de impressão e pode economizar 16 horas de consumo de energia operacional do sistema de ar condicionado central Carrier (um host Carrier, duas bombas de circulação e um ventilador da torre de resfriamento) todos os dias. O ar condicionado na área de escritórios é utilizado principalmente durante 4 meses (120 dias no total) na primavera e no verão, economizando 857.000 kWh de consumo de energia por ano após a reforma.

O consumo total anual de energia das três bombas de circulação de 18,5 kW antes da transformação era de 486.200 kWh e, após a transformação, a frequência média de operação foi reduzida para 40 Hz, o consumo de energia foi reduzido em 20% e o consumo anual total de energia das três bombas foi reduzido para 388.900 kWh, economizando 97.200 kWh de eletricidade por ano.

Após uma contabilidade abrangente, descobriu-se que a empresa economizou 1,297 milhão de kWh de eletricidade e cerca de 907.900 yuans em contas de eletricidade por ano. Ao mesmo tempo, o erro de controle de temperatura do sistema após a transformação é menor ou igual a 0,5 grau, o que resolve completamente o problema de condensação e reduz bastante a taxa de falhas do equipamento de impressão. Todo o processo é monitorizado automaticamente e o tempo de resposta a falhas é reduzido para menos de 5 minutos, tendo em conta a eficácia técnica, os benefícios económicos e os benefícios de gestão.

Resuma as perspectivas e aprofunde o caminho de transformação verde e inteligente da indústria gráfica

A transformação técnica do sistema de resfriamento de água de processo de equipamentos de impressão baseado em PLC é uma prática importante para praticar a estratégia de "duplo carbono" e promover a transformação inteligente e verde, e também é uma medida eficaz para praticar o código aberto e reduzir despesas sob o declínio da lucratividade da indústria de impressão de jornais. A transformação segue o princípio de "transformação sob-demanda, custo-efetivo e eficiente", não adiciona equipamentos de grande-escala e otimiza e explora profundamente o potencial do equipamento por meio do controle PLC e do algoritmo PID, que não apenas controla estritamente o custo da transformação, mas também garante a adaptação estável do sistema. A taxa abrangente de economia de energia e o efeito significativo de redução de emissões de cerca de 30% verificam a viabilidade da tecnologia inteligente na transformação-de economia de energia da indústria de impressão e fornecem caminhos técnicos e experiência prática para empresas semelhantes aprenderem.

No futuro, nossa fábrica continuará a aprofundar a inovação tecnológica e a promover a atualização iterativa do sistema de resfriamento de água do processo de impressão na direção de "mais inteligente, com mais economia de energia-e mais eficiente". A empresa sempre terá em mente sua missão, tomará a inovação tecnológica como o principal motor, tomará o desenvolvimento verde como a orientação fundamental, cultivará profundamente o campo da atualização inteligente da indústria gráfica, continuará a explorar novos caminhos para o desenvolvimento verde e de baixo-carbono, contribuirá ativamente para a realização da meta nacional de "duplo carbono" e promoverá o desenvolvimento de alta-qualidade da indústria cultural, e assumirá a liderança e dará o exemplo no processo de praticar o conceito de desenvolvimento verde e liderar a transformação e modernização da indústria.
 

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